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天津炼化全年少用蒸汽20万吨

时间:2013-01-18 22:10来源:未知 作者:-1 点击:
天津炼化全年少用蒸汽20万吨 天津炼化在扛红旗 争第一活动中,围绕节能降耗主题深挖潜细优化,在设备上安装蒸汽流量计后,找准了蒸汽消耗的关键点,下功夫做文章,摸索装置运行规律,确定最佳工艺运行参数,使蒸汽用量大幅降低,初步计算2012年全年共节约蒸

天津炼化全年少用蒸汽20万吨

天津炼化在“扛红旗 争第一”活动中,围绕节能降耗主题深挖潜细优化,在设备上安装蒸汽流量计后,找准了蒸汽消耗的关键点,下功夫做文章,摸索装置运行规律,确定最佳工艺运行参数,使蒸汽用量大幅降低,初步计算2012年全年共节约蒸汽20万余吨,创效达2300万元。

  自焦化装置的汽轮机由过去的低压蒸汽改为中压蒸汽后,天津炼化所有汽轮机都实现了依靠中压蒸汽运行。降低汽轮机排汽压力,减少蒸汽消耗,也成为设备管理人员主攻的新课题。机动处李艳芝等技术人员盯住这个“牛鼻子”,精心谋划、多方设想,组织相关职能部门和车间反复深入研讨论证,经过细致分析比对,确定了实施方案,并克服各种困难,逐项落实,将节能这块“蛋糕”做到最大。动力1号背压汽轮机排汽压力由原来的1.10兆帕,降至0.95兆帕后,在相同进汽量的情况下,多发电15%,即每小时可节约蒸汽3吨,年节省蒸汽2.6万余吨;催化背压汽轮机排汽压力由1.10兆帕,降至1.0兆帕,进汽量由每小时47吨减至43吨,每小时可节约蒸气4吨,年节省蒸气3.5万余吨;加氢汽轮机排汽压力在维持不变的情况下,依靠采用调整转速和循环氢流量方法,每小时减少蒸汽流量2吨,年节省蒸汽1.7万余吨。

  在不增加能耗的前提下,有效提高汽轮机的进汽温度,成为攻关人员的另一主攻方向。他们通过精细分析催化废锅受热面的布置结构,汇总了大量的有效数据后,把催化装置的余热锅炉通过封堵水保护段,将催化蒸汽温度大幅提高了15摄氏度,将催化汽轮机进汽温度提高了12摄氏度,焦化、加氢、动力汽轮机蒸汽温度提高了10摄氏度。此举使5台汽轮机每小时可节约蒸汽1.5吨,年节省蒸气1.3万余吨。

  通过技术指导协调,各车间围绕降低蒸汽消耗主题妙招迭出,各车间安装蒸汽流量计后,蒸汽节约成效明显。炼油一部MTBE装置通过反复摸索,将催化蒸馏塔的操作压力由原来的0.7兆帕降至0.6兆帕后,回流比由1.0降至0.7,年节省蒸汽8760吨。硫黄车间对污水汽提装置实施注碱工艺后,有效使原料水中的固定铵盐转化成可以分解的铵盐,蒸汽用量由原来的每小时5.2吨降至3.6吨,年节约蒸汽1.39万余吨。
 

 

(流量计:admin)
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